(本报讯 白成官 通讯员 黄慧 张雯 ) 4月27日,中国石油长庆油田采油十厂白277-02井场,措施完井下抽油杆作业已进入后半程。风不大,但井场特有的油气味裹着尘土,扑在人脸上,干涩发紧。
王利坤是一名修井监督,只见他蹲在井口侧前方,眼睛目不转睛的盯着每一根抽油杆从管桥上吊起,对准井口,缓缓送入。这活儿重复性高,盯久了眼睛会发酸,但他不敢眨眼——井下作业,一根杆出问题,整口井就可能返工。
前面36根,顺顺利利。
第37根紧固丝扣后,扶正器刚通过防喷器,正往下送。王利坤多看了一眼,不对!那扶正器的颜色不正常。平时应该是饱满的黑亮,这一块却发灰,还有一小处不自然的反光,像被什么蹭过。
“停!这根先别下!”王利坤站起来,抬手叫停。
操作手小李扶住吊卡,一脸纳闷:“王工,咋了?这一批抽油杆都是新拉的,入库都检过。”
王利坤没解释,从工具包里抽出手电,蹲下身,把光打到扶正器表面。光柱下,一道细细的斜向裂纹清晰起来——像被刀片划过,已经裂穿了将近一半,剩5下半边勉强连着。
“你看这儿。”王利坤把光定住,“现在没断透,等下了几百米,温度上来,压差一挤,油气一泡,这一半迟早脱落。到时候整趟管柱都得返工。”
小李凑过来,脸色一下子变了:“下钻前我一根根看过……真没发现这道缝。”
王利坤没再说什么,掏出手机拍照留底,让小李把这根杆吊到一边。他转头对班长说:“同批次剩下的抽油杆,全部复查一遍。”
几个人一根一根地摸、照、看。果然,又从剩下的杆里翻出三根扶正器带微裂纹的。王利坤逐一贴上红色不合格标签,当场联系进行了更换。
原因很快查清:这批抽油杆在库房存放时间偏长,橡胶扶正器有老化迹象,加上搬运时与金属件磕碰,留下了暗伤。
傍晚收工会,小队书记章天升拍着王利坤的肩膀说:“今天要不是你多看那一眼,明天咱们就得洗井打捞,少说耽误两天工期,成本还得翻几番。”
王利坤把安全帽摘下来,擦了擦额头的灰,揉了揉眼睛说:“下井的东西,没有‘差不多’,只有行还是不行。”
编后:
一道不到半厘米的裂纹,在高速运转的流水线作业中,几乎可以被忽略。但王利坤没有忽略。他凭借多年练就的“眼力”和“疑心”,在重复性劳动中保持警觉,于“差不多”的惯性里叫停了那根杆。
从发现颜色异常到追查出三根同批次问题杆,他做的不是惊天动地的大事,却守住了一条看不见的底线——井下作业的本质安全,从来不是靠制度条文堆出来的,而是靠每一个岗位上的“王利坤”在细节处较真、在犹豫时叫停、在马虎前坚持。
安全生产无小事。防微杜渐,靠的就是这“多看的那一眼”。





